《天然气工业》2010年 30卷 7期(四)
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摘要: 钻井工程 52 刘伟,李黔,程桥,伍贤柱,王明华,张萍,唐洪发,郑新华,段长春 气体钻井全井段环空流场改善方法 气体钻井以可压缩气基流体作为循环介质,环空流速沿井深分布不均,容易导致下部井段井眼净化不良、上部井段冲蚀严重等问题。因此,有必要对气..

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 钻井工程
 
  52 刘伟,李黔,程桥,伍贤柱,王明华,张萍,唐洪发,郑新华,段长春
  气体钻井全井段环空流场改善方法 
  气体钻井以可压缩气基流体作为循环介质,环空流速沿井深分布不均,容易导致下部井段井眼净化不良、上部井段冲蚀严重等问题。因此,有必要对气体钻井全井段环空流场进行优化改善。借助现代计算流体力学,考虑钻具偏心、旋转、截面突变等复杂情况,建立了气体钻井的环空流体动力学数值分析模型,计算得到了任意井深处环空多相流动规律,并对其影响因素进行了分析,总结出了一套全井段环空流场改善方法,并采用有限体积法对该方法的可行性进行了数值评价。结果表明:井口加载回压配合井下气体分流技术能有效地限制上部井段环空流速,减少冲蚀,降低井底压力和地面注气压力,提高下部井段井眼净化能力和水力能量利用效率,实现改善全井段环空流场的目的。
 
  2010 Vol. 30 (7): 52-54 [摘要] ( 11 ) [HTML 1KB] [PDF 785KB] CEB (134 KB)( 17 ) 
 
 55 李佩武,董明键,张居波
  防斜打直新技术在川科1井中的应用 
  超深井井斜控制是一项复杂的技术难题。目前国内海相地层第一口超深重点科学探索井——川科1井具有超高温、超高压的特点。为确保其井身质量,除采用常规防斜打直技术外,在对国内外井斜控制理论与技术进行深入调研的基础上,提出针对该井从第一次开钻到第四次开钻分别采用大尺寸钻铤塔式钻具、垂直钻井技术、遥控可变径稳定器、机械式无线随钻测斜仪和测斜接头等一系列防斜打直新技术,收到了预期效果:不仅井斜控制在设计范围内(井斜设计小于10°),井底水平位移仅60.35 m,而且大大提高了机械钻速。防斜打直配套新技术在该井的成功应用,为类似的超高温、超高压、超深井的防斜打直提供了经验。
 
  2010 Vol. 30 (7): 55-57 [摘要] ( 7 ) [HTML 1KB] [PDF 336KB] CEB (96 KB)( 16 ) 
 
 58 杨谋,孟英峰,李皋,李永杰,魏纳,王廷民,阎凯
  合理的井底压差设计及应用效果分析 
  钻井施工中,合理的井底压差可以达到提速增效和保护储层的目的。为此,应用计算机仿真系统、岩石破碎学理论研究了不同压差下井底应力场分布及岩石变形状况。结果表明,与正压差相比,在负压差钻井条件下更利于井底岩石破碎,提高机械钻速。但井底压差不能无限制地降低,需要结合具体井位的地质和工程特征,在保证不发生溢流和井壁垮塌的前提下,将井底压差设计在一个合理的范围值内:在渗透性地层钻井时,静液柱压力小于地层孔隙压力时,地层流体将流入井筒,这时设计的最低液柱压力应略高于地层孔隙压力(约0.02 MPa)。现场应用表明,井底压差在合理的范围内越小时,机械钻速越高。
 
  2010 Vol. 30 (7): 58-61 [摘要] ( 10 ) [HTML 1KB] [PDF 1479KB] CEB (242 KB)( 16 ) 
 
 62 程常修,李朝川,姚先荣,吴凯彬,林兆勇,李朝凯,彭宽军,王清
  川中地区蓬莱1井超高压气水层的安全钻井技术 
  川中地区蓬莱1井在第四次开钻钻进过程中,用密度1.97 g/cm3的钻井液钻至下三叠统嘉陵江组嘉二段,遇高压气水显示,用密度2.14 g/cm3钻井液压井后仍不能平衡,将钻井液密度逐步加重至2.55 g/cm3。由此导致了在钻进过程中泵压高、易粘卡、钻井液性能维护难等问题,同时还出现了起钻灌钻井液困难、溢流、不能正常起下钻等井控问题。针对这些难题,在试验探索的基础上,采用HHH塞封隔技术、超高钻井液密度维护技术、特高压井控技术和加重钻井液防粘附卡钻等技术,最终安全顺利地完成了这口超高压井的钻井工作,并获得高产油气流,取得了超高钻井液密度情况下的钻井经验。
 
  2010 Vol. 30 (7): 62-64 [摘要] ( 12 ) [HTML 1KB] [PDF 205KB] CEB (71 KB)( 7 ) 
 
 65 王孝刚,龙刚,熊昕东,曹阳,付先惠,薛丽娜
  川西地区低渗透气藏水平井完井优化设计技术 
  水平井完井技术对低渗透致密气藏产能发挥和开采动态的影响很大。通过完井方案优化,可以提高水平井完善程度、延缓边底水锥进、提高开发效果。针对川西地区低渗透致密气藏自然产能低、气水关系复杂、裂缝非均质性强、储层改造难度大等问题,在水平井渗流机理分析、井壁稳定性预测、产能评价等研究的基础上,结合现场试验,对气藏完井方案进行了优化并对施工关键技术进行了深入研究和总结。现场实践表明:①中浅层裂缝不发育的储层,采用衬管完井或者射孔完井,结合压裂改造能获得较好的开采效果;②中深层裂缝孔隙型储层,采用衬管完井结合酸化解堵,能最大限度地发挥裂缝对产能的贡献,川西地区中深层首口水平井新21-1H井衬管完井获得无阻流量203.415×104 m3。
 
  2010 Vol. 30 (7): 65-68 [摘要] ( 10 ) [HTML 1KB] [PDF 753KB] CEB (167 KB)( 13 )  
 
 
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