20000m3/h空分设备主换热器泄漏分析及处理
责任编辑:chineselng    浏览:3540次    时间: 2008-04-05 20:37:18      

免职声明:本网站为公益性网站,部分信息来自网络,如果涉及贵网站的知识产权,请及时反馈,我们承诺第一时间删除!

This website is a public welfare website, part of the information from the Internet, if it involves the intellectual property rights of your website, please timely feedback, we promise to delete the first time.

电话Tel: 19550540085: QQ号: 929496072 or 邮箱Email: Lng@vip.qq.com

摘要:1.钟晓龙2.陈刚(1.杭州杭氧股份有限公司石化装备部,杭州市东新路388号 310004;2.南京扬子石化比欧西气体有限责任公司,南京市大厂区 210048)  摘要:20000m3/h空分设备因增压机后冷却器泄漏,冷却水进入铝制板翅式换热器的低压膨胀空气通道,并产生冰堵,使其泄漏,..

分享到:
   1.钟晓龙   2.陈刚
(1.杭州杭氧股份有限公司石化装备部,杭州市东新路388号 310004;2.南京扬子石化比欧西气体有限责任公司,南京市大厂区 210048)  
    摘要:20000m3/h空分设备因增压机后冷却器泄漏,冷却水进入铝制板翅式换热器的低压膨胀空气通道,并产生冰堵,使其泄漏,产品氮的纯度由2×10-6O2下降到147×10-6O2。通过对空分设备的流程和换热器结构的分析,正确判断了泄漏情况;在此基础上对换热器进行了修复,空分设备产品氮纯度达到了设计值。
    关键词:大型空分设备;板翅式换热器;通道;泄漏
    中图分类号:TB657 5   文献标识码:B   文章编号:1009 9425(2006)01 0047 04
    南京扬子石化比欧西气体有限责任公司C套20000m3/h空分设备1998年由PRAXAIR公司成套供货,采用内压缩流程,其中主换热器组流道采用高、低压混合布置。建成投产以来一直运行正常。
    1 故障经过简述
    2004年6月24日约13∶30,由于空压机主控电气柜一空气开关跳闸而导致空分设备停车。电气人员进行相关检查并更换空气开关后,于15∶20左右重新开车。夜里值班人员发现主换热器组低压空气(A)流道运行阻力达1MPa,即判断为增压机后冷器发生泄漏,冷却水进入A流道,导致冰堵。于是,从6月29日至7月1日对主换热器组进行局部加温吹扫,合格后重新开车。发现下塔压差大,水分已进入下塔,说明上次加温不彻底。遂于7月2日开始进行大加温。5日凌晨重新开车,发现氮气产品不合格,从上塔出来的氮气产品纯度为2×10-6O2,而经过主换热器组换热后达到了147×10-6O2,表明主换热器组有漏点。
    C套空分设备的主换热器组由6台换热器组成,分成南北各3台的两排。经过排查发现南侧中间的1台换热器有泄漏。将故障换热器的氮气出口管从管网中切出放空后,产品氮气纯度达到了要求。但是,这样处理后,有1/6的产品氮气被放空,损失很大。经过了充分的分析论证后,于2005年4月下旬对故障换热器实施了修复。
    2 泄漏情况的分析及判断
    6台铝制板翅式换热器单元组装如图1所示,其结构特点是:换热器的工作压力高,各流道工作压差大:A流道2 586MPa、B流道5 513MPa、C和D流道0 759MPa、E流道3 79MPa;且封头位置的布置紧凑,接管、封头的壁厚大,给修理造成一定的难度。
                  
                  图1主换热器组6台换热器单元组装图
    主换热器组流道排列见表1,流道排列按表1布置重复7次。可见,所有流道均与D流道相邻,即假如A、B、C、E流道与D流道存在互漏,都会不同程度地导致D流道氮气纯度的下降。
                  
     20000m3/h空分设备部分流程如图2所示。增压机后冷却器泄漏导致冷却水进入A流道,产生冰堵,使通道泄漏。加温吹扫后发现流道互漏,经过D流道的氮气纯度从2×10-6O2下降到147×10-6O2,而其他流道指标正常,基本可以判定是D流道与其他流道有互漏。
    但为了确定D流道与哪一个流道存在互漏,在后面的修复工作时,首先进行了互漏流道的检查工作,检查结果也证明只有A、D流道互漏。
    针对A流道泄漏至D流道的空气量进行了估算,并且对泄漏点做了假设计算,以便对下一步的修复工作给予指导;并对泄漏位置进行了分析。
    2 1 泄漏空气量估算
    空分设备运行时的氮气流量QN2=46059m3/h,则泄漏到氮气流道的氧气量QO2:QO2=QN2×147×10-6=46059×147×10-6=6 77m3/h。
    6 77m/h。假设只有低压空气(A)流道的空气泄漏到氮气(D)流道,泄漏的空气量QAIR是:
    QAIR=QO2/0 21=6 77/0 21=32 24m3/h。
    也就是A、D流道的互漏导致A流道有32 24m3/h的空气量漏到D流道,从而,使得氮气纯度降至147×10-6O2。
    2 2 泄漏点大小估算
    众所周知,发生冰冻破坏应在换热器的0℃区域。首先假设泄漏点是1个小孔(如图3所示),进而来计算其直径。已知A流道的工作压力PA=2 586MPa,D流道的工作压力PD=0 759MPa,且查得2—2断面处空气密度ρ=9 7466kg m3。针对图示1—1、2—2断面,可以列出气流的伯努利方程:
                 
                 
                  
                 
   然而,实际发生冰冻破坏时,从板翅式换热器的结构来看,应是裂纹状,假设裂纹的宽度在0 1mm左右,则裂纹的长度为43mm。而产生43mm长的裂纹实际是不太可能的,因此,漏点应不止1处。后来的检查发现有两处泄漏点。
    2 3 泄漏点位置探讨在修复检查时,发现41、107层的低压空气(A)流道和42、106层的氮气(D)流道分别存在泄漏,漏点不小,能听到呼呼的风声,且手摸上去有明显的感觉。
    现来分析破坏的形式和机理(如图4所示)。由于增压机后冷却器泄漏,干燥空气夹带着冷却水进入了约30m高处的主换热器组的低压空气(A)流道进口。空气夹带着水呈雾状在管道中流动,进入封头后,体积扩大,流速降低,夹带在空气里的水从空气里分离出来。
    (1)正对着管口的换热器导流口区域因流路较短,分离不充分的半雾状空气进入导流口,流动至0℃区域时积霜,减少了流通面积,增大了流动阻力。
    (2)空气向封头两端流动时,因流路变长,流动至41、107层导流口区域时,夹带水从空气里分离出来,流入41、107层导流口,流动至0℃区域积冰,造成冰堵,破坏隔板。不但减少了流通面积,增大了流动阻力,且在加温吹扫后,冰融化,露出破坏点,造成泄漏。
    (3)通过41、107层导流口区域再向封头两端流动的空气,因夹带水已经从空气里分离出去,故不会对这部分流道层造成损伤。经过分析后认为,主换热器组内部必定还存在其它因冰堵而造成的隔板变形,只是未顶破而已,将会对产品的使用寿命造成一定的影响。
                 
    3 检查修复
    3 1 互漏流道的检查
    确定互漏流道时,充分利用了空分设备上的阀门,并加部分盲板,以最大限度地减少现场工作量,通过分别对A、B、E流道充压来检查D流道的泄漏情况。
    首先,将故障换热器D流道的进口管道割开,加上盲板,出口端关闭了原来被用来放空受污染氮气而设置的放空阀。然后,通过DCS控制系统分别关闭相应流道的阀门,并通过相应的放空、排液或旁通阀分别对A、B、E流道充压,用U型管来检查D流道的泄漏情况。
    经过上述步骤的检查,确认了低压空气(A)和氮气(D)流道之间有泄漏。
    3 2 泄漏层的判定及修复
    明确了A、D流道互漏后,切割下D流道的封头,用涂肥皂水的方法检查发生泄漏的层,并进行修复。
    4 结束语
    由于前期技术准备工作做得比较充分,使得后面的修复工作进行得比较顺利,取得了满意的效果。开车后,氮气的纯度指标达到了设计要求。
    参考文献:
   [1]JB/T7261—1994铝制板翅式换热器技术条件[S].
   [2]李诗久等.工程流体力学[M].北京:机械工业出版社,1980.[3]王松汉等.板翅式换热器[M].北京:化学工业出版社,1984.
】【打印繁体】【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】【返回顶部