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摘要: 图4所示为原料天然气中不含重烃成分时,换热器出口天然气温度的响应曲线。如图所示,原料气不含重烃成分后, 出口温度逐渐降低至-150.002℃,继而逐渐升高,约0.4小时后恢复至-150℃,重新达到平衡状态。 图5所示为原料天然气中不含N2时,换热器出口天然气温度的..
图4所示为原料天然气中不含重烃成分时,换热器出口天然气温度的响应曲线。如图所示,原料气不含重烃成分后, 出口温度逐渐降低至-150.002℃,继而逐渐升高,约0.4小时后恢复至-150℃,重新达到平衡状态。 图5所示为原料天然气中不含N2时,换热器出口天然气温度的响应曲线。如图所示,原料气不含N2后,出口温度先升高至-149.995℃后逐渐降低至- 150.001℃,继而逐渐升高,约112小时后恢复至-150℃,重新达到平衡状态。 图6所示为原料天然气的CH4摩尔含量减小5%,由96.01%降至91.21%,其他成分含量不变时,换热器出口天然气温度的响应曲线。如图所示,CH4含量减小5%后, 出口温度逐渐升高至-149.98℃,继而逐渐降低,约114小时后恢复至-150℃,重新达到平衡状态。
本文以单级混合制冷剂天然气液化流程为研究对象,用Aspen Dynamics软件对其进行了动态模拟,并讨论了采用换热器出口天然气温度控制原料天然气流量的控制方案时,原料气与混合制冷剂的各项操作参数如温度、压力、组分含量等发生变化后,产生的扰动对整个液化系统动态性能的影响。结果表明,在相对变化量同样为5%的情况下,各参数扰动对换热器出口温度的影响均未超过0.5%,说明此液化系统稳定性较好,不易受到操作参数扰动的影响。 参考文献 |