塔里木油田首创液化气无水冷却工艺
责任编辑:lnggas    浏览:2362次    时间: 2010-05-06 08:39:10      

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摘要: 截至4月23日,国内最大的凝析气田——迪那2气田生产的7429吨液化气合格率达100%,实现放空天然气“零排放”。  一直以来,塔里木油田液化气生产普遍采用空冷器加水冷却。由于迪那2气田地处戈壁,夏季循环水蒸发损失大,且水质较差,水体腐蚀严重,影响水冷换热冷..

关键词:天然气 液化 石油
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    截至4月23日,国内最大的凝析气田——迪那2气田生产的7429吨液化气合格率达100%,实现放空天然气“零排放”。

  一直以来,塔里木油田液化气生产普遍采用空冷器加水冷却。由于迪那2气田地处戈壁,夏季循环水蒸发损失大,且水质较差,水体腐蚀严重,影响水冷换热冷却的效果,且换热器管束腐蚀穿孔时有发生,给气田的安全生产埋下隐患。

  为从源头上消除安全隐患,技术人员根据软件模拟计算结果,提出增加液化气后冷却,利用脱乙烷气给液化气冷却降温的建议得到采纳。经过270天的安全平稳运行,空冷器加液化气后冷却完全可以满足液化气冷却降温的需求,在塔里木油田首次实现液化气无水冷却生产工艺,避免了液化气水冷工艺的换热器腐蚀穿孔问题,合理利用了装置冷量。

  液化气无水冷却生产工艺既保证了液化气生产质量,又降低了装置运行能耗,仅此一项每年可节电10万千瓦时,节水200多吨,也为后续优化工艺气田建设积累了经验。

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