华北油田采油二厂提泵效纪实
责任编辑:zoko    浏览:1915次    时间: 2015-06-09 09:03:07      

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摘要:  事:技术人员查阅2011年至2014年检泵井资料,发现191口井检泵达402次。  因:检泵工作影响产量,检泵周期没有得到延长。  补:优设计,量身定制个性化;精治理,“组合疗法”保康健;求质量,全程监控常态化。  果:截至6月2日,与去年同期相比平均延长油..

关键词:华北 油田 采油 纪实
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  :技术人员查阅2011年至2014年检泵井资料,发现191口井检泵达402次。

  因:检泵工作影响产量,检泵周期没有得到延长。

  :优设计,量身定制个性化;精治理,“组合疗法”保康健;求质量,全程监控常态化。

  :截至6月2日,与去年同期相比平均延长油井检泵周期25天,日恢复产能161吨。

  今年年初,华北油田采油二厂一组数据引发热议:技术人员通过系统解析发现2011年至2014年,共有1050井次的检泵井作业,有191口井累计检泵次数达402次,影响产量6303吨。一时间,大家议论纷纷:“没想到检泵这个日常工作还能影响这么多产量!看来,真得延长检泵周期……”厂里上下关注检泵周期的声音不绝于耳。

  “一定要把油井长效、高效生产作为主攻方向,抓好延长检泵周期工作,提效油井生产。”这个厂领导抓住时机,引导员工开展找差距、补短板、提工效工作。

  优设计:

  量身定制个性化

  油井检泵频次这么高,到底是什么原因,如何延长检泵周期,减少其对产量的影响?面对一个个亟须解决的难题,这个厂技术人员通过梳理分析,认为延长检泵周期、实现油井高效生产,先要从优化井筒方案设计入手。

  于是,这个厂工程所与采油作业区加强协作,技术人员结合油井“地上地下”情况,以及油井历年来作业方案、作业措施、示功图等,通过油井优化设计系统软件,认真筛选比对后,为今年要检泵的油井量身定制了检泵方案。随后,再根据现场实施情况,及时修正方案。

  岔12-99井偏磨严重,技术人员选取下内衬油管防偏磨技术治理这口井。对这口井实施措施后,技术人员发现偏磨点竟然上移。通过结合这口井历年的措施情况和优化设计,技术人员将抽油管上部普通抽油杆改为扶正抽油杆,增强抗磨能力。目前,这口井的检泵周期延长了100多天,至今未检泵。

  精治理:

  “组合疗法”保康健

  每一口油井健康运转是延长检泵周期的关键。为此,这个厂实施日常保养未病预防、及时诊断小病急治等“组合疗法”保证油井高效运转。

  精调细护,加强日常保养。这个厂要求各作业区排出洗井运行表,编制热洗设计书,并制定考核办法,鼓励员工为每口井科学“洗澡”,保障井筒状态良好。尤其对出砂、结垢、高含蜡井油井,根据出砂和结蜡程度,总结历年来的作业情况,制定合理的洗井周期。

  及时诊断,小病及时医治。在精细管理油井的同时,这个厂形成工程所、地质所、作业区三方常态化的排查机制。工作中,各作业区运用功图量油实时在线系统诊断和查找“生病”井,与工程所、地质所相关技术专家和技术负责人联合会诊,制定组合措施,以快速恢复生产,提升检泵作业质量。这里以运用“加药防腐+内衬油管+防腐杆组”防磨防腐系列工艺为例,相关人员分别在128井次、100井次应用防磨防腐工艺后,减少了108井次和224井次的作业,作业关井次数明显减少。

  求质量:

  全程监管常态化

  “我们厂建立把住关键点质量关和现场作业旁站式监督的厂、作业区、小队三级监督管理体系,真正实现了全过程监管,提高检泵工作质量。”工程所作业室主任黄伟如是说。

  黄伟告诉记者这样一件事:前两天,他在家20井进行现场监督时,发现作业员工将卡泵的旧泵换下后,便要下新泵。他及时制止,要求他们将旧泵打开,找到原因。作业人员发现,砂卡才是真正的检泵原因。他说:“检泵就如同治病,头疼医头,不彻底根除病根,泵就会因潜在问题出现故障,造成多次重复作业,影响产量,这是不允许的。”

  今年,这个厂为提高检泵工作质量,实施了检泵井三试压方法,即作业搬上之前试压、洗井后试压、上作业检泵后试压,以利于查找和分析检泵原因,减少无原因检泵井。这一举措,有效延长了油井免修期。

  通过扎实有效的工作,截至6月2日,这个厂与去年同期相比油井检泵周期平均延长25天,日恢复产能161吨。


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