热水式液化石油气气化系统自控装置
责任编辑:液化天然气    浏览:1844次    时间: 2008-05-13 22:33:32      

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摘要:郭启发 (武汉市煤气(集团)公司,湖北 武汉 430015) 1 概 述   液化石油气管道供气的发展,加快了城市居民气化率的提高。根据供气规模和电力供应情况可选LPG气化设备电热型或热水型两种热源方式。在规模较小,或电力允许的情况下可优先考虑电热式气化器。电热式..

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郭启发 (武汉市煤气(集团)公司,湖北 武汉 430015)

1 概 述

  液化石油气管道供气的发展,加快了城市居民气化率的提高。根据供气规模和电力供应情况可选LPG气化设备电热型或热水型两种热源方式。在规模较小,或电力允许的情况下可优先考虑电热式气化器。电热式气化器自动化程度高,操作简单,站区无明火,运行安全可靠。在电力不允许或规模较大的情况下,选用热水式气化器。热水式气化器气化能力大,升温快,但操作较复杂。站区内有明火,安全措施要求严格。热水循环系统的温度调控由热水炉自身完成,只有当热水循环泵连续不停运行时,才能将气化器中的运行温度反应到热水炉的温控器中来,使系统运行温度在设定范围内波动。民用燃气的供气负荷一天之中有3次高峰,日累计高峰用气时间平均为3~4小时,其他低峰期达20小时左右。在供气低峰期,燃气流量小,气化器降温缓慢,而热水循环泵在不停地运行,造成电耗大,噪声大,机械磨损严重。在高峰期,则造成热水炉频繁启动,使温控开关触点过早损坏,缩短使用寿命。如果在低峰期采用停泵的手控操作,往往因升温不及时而造成停气事故。为此,笔者在符合操作规程的要求上设计了一套温度自控装置。保留原有的手控开关功能不变,使之自控和手控都能操作,确保安全运行供气。
   热水式气化站工艺流程见图书馆,热水循环管道和LPG管道为两个独立的运行系统。供热水炉的燃气为低压燃气,初次启动时,用LPG钢瓶给热水炉供气,当LPG系统运行压力稳定后换为管道供气。热水在气化器中释放热量而降温,当水温降至比设定温度低2~3摄氏度时,热水炉启动加热,回到热水炉被加热,当水温达到设定温度时,热水炉熄火停止加热。液态LPG进入气化器吸收热量后被气化,通过一次或二次调压后通过输配管网供用户使用。
2 自控系统设计
     气化器入口的温控阀设在54摄氏度时开启,达65摄氏度时全开,气化器的最高运行温度为90摄氏度。于是将热水操作温度定在70~85摄氏度,温差15摄氏度,避免频繁启动。上限85摄氏度可防止系统超温,下限70摄氏度可防止温控阀切断,确保运行安全。选用的仪表应能满足工艺温度范围。
(1)自控原理及温度采集

  在气化器预留孔安装测温探头,用来测量气化器的运行温度。用信号线与温控仪相连。热水循环泵和热水炉的电源由温控仪通断,达到自动控制的目的。(将操作在面板上的机械温控制器开至运载最大,或将触点短路)。
   (2) 安全防爆
安装在气化器上的温度控头必须具有防爆,隔爆性能,应选用信号电流小,不产生火花的器件。显示仪表安装在值班室内,与防爆场所隔离,既保证安全又方便操作。
   (3) 自控--手控操作切换
   为防止自控仪表可能发生的故障,设置人工--自动开关,确保安全供气。
   (4) 工艺技术参数
   1 下限启动温度:70摄氏度
   2 限切断温度:85摄氏度
   3  表控制误差:上下限均1.6摄氏度。

3 应用效果

   武汉市汉阳地区有十几座强制气化站,其中热水循环式气化站5座,供气规模均大于1000 户。进行技术改造后达到预期效果。
   热水循环式气化站改成温差式自动控制后,热水泵运行时间由原来的24小时缩短为累计3~4小时。根据运行记录显示,每昼夜启动20次左右,平均每次运行均10分钟,粗略估算节电效果达80%以上。从运行效果来看,出站压力无波动。5座站的供气规模已接近设计规模,其中1座略超设计规模运行,仍然运行稳定。
   改造后投产运行至今已经一年的时间性,控制稳定,末出现故障。改造前每月维修热水泵,更换密封圈,维修电动机,换轴承。技术改造后,一年内只维修过一次水泵,大大减少了维修费用。热水系统的间歇运行,尤其在冬天减少了热水散热损失,也降低了自耗气,降低生产消耗。
   热水炉的易损件为温控器,温控器出现故障的现象是控制温度偏低,或者不启动,或者不停炉。对于已损坏温控器,可将其触点短路,直接由自控装置控制运行,热水炉超温保护,熄火保护装置齐全,可确保安全。
   热水循环式气化站自控装置安装简单,投资少半年节约的电费足以抵偿技术改造支付的费用。除节电外还大量减少了维修费用,降低了供气成本核算。实践证明,气化站的自动化程度提高,也提高了安全供气的可靠性。
参考文献
[1] 奥利达公司 液化石油气气化器的研制与开发[J] 煤气与热力,1996,(3):33-3

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