川气东送主气田减少投资16亿
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摘要: 中石化集团6月27日宣布,《普光气田大湾区块开发(优化)方案》日前通过中石化专家组审查。优化后的方案与原有方案相比,部署开发井由25口减少到15口,钻井平台由13座减少到8座,减少钻采投资16.8亿元,设计建产能由33亿立方米/年增加到37亿立方米/年。   据介绍,..

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   中石化集团6月27日宣布,《普光气田大湾区块开发(优化)方案》日前通过中石化专家组审查。优化后的方案与原有方案相比,部署开发井由25口减少到15口,钻井平台由13座减少到8座,减少钻采投资16.8亿元,设计建产能由33亿立方米/年增加到37亿立方米/年。

  据介绍,大湾区块包括大湾气藏和毛坝气藏,位于普光气田主体西北部,处于分水岭构造与普光西构造之间。作为川气东送工程主要气源气田,搞好大湾区块开发建设意义重大。2007年5月,普光分公司开发部编制出了大湾区块初步开发方案,开发井主要部署在气层有效厚度大于80米的区域,采用直井和小斜度定向井开发。为进一步做好大湾区块的开发部署,中石化又先后两次组织调研,带回了国外同类气田“少井高产”的先进开发理念。

  据普光分公司开发部相关负责人介绍,与原方案相比,优化后的方案有3个特点:一是充分体现了“少井高产、效益优先”的原则,新部署的开发井和新建井场数量大幅减少,平均单井配产大幅提高,开发井减少10口,井场减少5个,平均单井配产提高了一倍以上。二是大量应用先进开发技术提高单井产量。应用水平井最大程度的控制气藏储量。原方案涉及的17口新钻井中,只有2口水平井,而优化后的10新钻井全部为水平井,大大提高了控制储量。三是充分利用已部署探井、评价井和井场。开发井数和新建井场数量的减少,同时带来采气工程量、地面集输工作量以及各种施工作业工作量的大幅减少,并最终带来开发工程投资的相应减少。

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