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摘要:吐哈油田温米采油厂开展新型抽油机节能试验,抽油机冲刺减少一半,电机功率下降12千瓦,既保证了油井连续工作,又不影响产液量。 节能降耗是企业履行经济责任、政治责任、社会责任的重要体现,是实现可持续发展的根本要求。吐哈油田是油气生产单位,也是能耗大户..
吐哈油田温米采油厂开展新型抽油机节能试验,抽油机冲刺减少一半,电机功率下降12千瓦,既保证了油井连续工作,又不影响产液量。 节能降耗是企业履行经济责任、政治责任、社会责任的重要体现,是实现可持续发展的根本要求。吐哈油田是油气生产单位,也是能耗大户,应如何节约资源,提高资源利用效率? 近两年,吐哈油田通过精算节能账做优“减法”,降低水电气消耗,提高发展效益和质量。 能效对标——找短板补差距 吐哈油田发布实施三级能效对标指标体系,指标覆盖率达到100%。油田按季度开展对标工作,对超标的进行重点控制,结合生产实际,优化系统运行参数,采取改进措施,提高系统运行效率,降低系统能耗。 吐哈井下公司编制完成各类定额指标11项,新增151辆车辆消耗定额,油耗定额覆盖率升至95.52%,实现了单耗控制总量。井下公司还开展了相同机型相同作业区块对标、相同机型不同作业区块对标,通过“对、赶、比、超”措施,进行横向纵向对标,平均油耗与定额相比下降了5%。 吐哈特车公司积极推行精细管理、定额管理和对标管理,有效控制油料消耗,近3年百元收入油料消耗指标逐年下降,由2011年的3.67千克下降至2013年的2.66千克。 系统优化——抠细节挖潜力 投运尾气循环系统,降低天然气消耗。石化厂改造、投运顺酐装置尾气循环系统,透平蒸汽用量明显减少,有效降低焚烧炉负荷,减少天然气消耗。据统计,系统投运后,年可节约燃气消耗72万立方米。 优化压裂机组数量,减少油料消耗。吐哈井下公司压裂施工时,根据现场实际和注入液量大小,优化压裂机组数量,根据液量不通配备不同数量的压裂车台次,有效节约油料和过路过桥费,年可节约燃油消耗48吨。 优化改造工艺与设备,多举措提高能效水平。吐哈丘东采油厂实施工艺改造,将闪蒸汽引入低压压缩机入口进行回收,年可回收天然气约110万立方米。 随着吐哈油田公司稠油开发力度的加大,吐哈鲁克沁采油厂新增三相分离器,使井口来混合液先进入三相分离器脱水,处理后的水进入污水处理装置处理,低含水混合液经加热炉升温后,进入储油罐沉降脱水,从而使天然气消耗大幅度下降,年可节约天然气153.35万立方米。 过程控制——精管理细整改 吐哈油田公司督促整改不合格设备,促使节能措施在现场的落实,实现用能设备及系统的节能经济运行。 吐哈工程技术研究院在钻井提速提效上下功夫,制订了详细提速方案,鲁平26井仅用4天就完成造斜段、水平段施工,创造这一区块造斜段和水平段钻进最快4天、机械钻速最高每小时7.37米两项纪录,降低了施工能耗。 |