免职声明:本网站为公益性网站,部分信息来自网络,如果涉及贵网站的知识产权,请及时反馈,我们承诺第一时间删除!
This website is a public welfare website, part of the information from the Internet, if it involves the intellectual property rights of your website, please timely feedback, we promise to delete the first time.
电话Tel: 19550540085: QQ号: 929496072 or 邮箱Email: Lng@vip.qq.com
摘要: 事:技术人员查阅2011年至2014年检泵井资料,发现191口井检泵达402次。 因:检泵工作影响产量,检泵周期没有得到延长。 补:优设计,量身定制个性化;精治理,“组合疗法”保康健;求质量,全程监控常态化。 果:截至6月2日,与去年同期相比平均延长油..
事:技术人员查阅2011年至2014年检泵井资料,发现191口井检泵达402次。 因:检泵工作影响产量,检泵周期没有得到延长。 补:优设计,量身定制个性化;精治理,“组合疗法”保康健;求质量,全程监控常态化。 果:截至6月2日,与去年同期相比平均延长油井检泵周期25天,日恢复产能161吨。 今年年初,华北油田采油二厂一组数据引发热议:技术人员通过系统解析发现2011年至2014年,共有1050井次的检泵井作业,有191口井累计检泵次数达402次,影响产量6303吨。一时间,大家议论纷纷:“没想到检泵这个日常工作还能影响这么多产量!看来,真得延长检泵周期……”厂里上下关注检泵周期的声音不绝于耳。 “一定要把油井长效、高效生产作为主攻方向,抓好延长检泵周期工作,提效油井生产。”这个厂领导抓住时机,引导员工开展找差距、补短板、提工效工作。 优设计: 量身定制个性化 油井检泵频次这么高,到底是什么原因,如何延长检泵周期,减少其对产量的影响?面对一个个亟须解决的难题,这个厂技术人员通过梳理分析,认为延长检泵周期、实现油井高效生产,先要从优化井筒方案设计入手。 于是,这个厂工程所与采油作业区加强协作,技术人员结合油井“地上地下”情况,以及油井历年来作业方案、作业措施、示功图等,通过油井优化设计系统软件,认真筛选比对后,为今年要检泵的油井量身定制了检泵方案。随后,再根据现场实施情况,及时修正方案。 岔12-99井偏磨严重,技术人员选取下内衬油管防偏磨技术治理这口井。对这口井实施措施后,技术人员发现偏磨点竟然上移。通过结合这口井历年的措施情况和优化设计,技术人员将抽油管上部普通抽油杆改为扶正抽油杆,增强抗磨能力。目前,这口井的检泵周期延长了100多天,至今未检泵。 精治理: “组合疗法”保康健 每一口油井健康运转是延长检泵周期的关键。为此,这个厂实施日常保养未病预防、及时诊断小病急治等“组合疗法”保证油井高效运转。 精调细护,加强日常保养。这个厂要求各作业区排出洗井运行表,编制热洗设计书,并制定考核办法,鼓励员工为每口井科学“洗澡”,保障井筒状态良好。尤其对出砂、结垢、高含蜡井油井,根据出砂和结蜡程度,总结历年来的作业情况,制定合理的洗井周期。 及时诊断,小病及时医治。在精细管理油井的同时,这个厂形成工程所、地质所、作业区三方常态化的排查机制。工作中,各作业区运用功图量油实时在线系统诊断和查找“生病”井,与工程所、地质所相关技术专家和技术负责人联合会诊,制定组合措施,以快速恢复生产,提升检泵作业质量。这里以运用“加药防腐+内衬油管+防腐杆组”防磨防腐系列工艺为例,相关人员分别在128井次、100井次应用防磨防腐工艺后,减少了108井次和224井次的作业,作业关井次数明显减少。 求质量: 全程监管常态化 “我们厂建立把住关键点质量关和现场作业旁站式监督的厂、作业区、小队三级监督管理体系,真正实现了全过程监管,提高检泵工作质量。”工程所作业室主任黄伟如是说。 黄伟告诉记者这样一件事:前两天,他在家20井进行现场监督时,发现作业员工将卡泵的旧泵换下后,便要下新泵。他及时制止,要求他们将旧泵打开,找到原因。作业人员发现,砂卡才是真正的检泵原因。他说:“检泵就如同治病,头疼医头,不彻底根除病根,泵就会因潜在问题出现故障,造成多次重复作业,影响产量,这是不允许的。” 今年,这个厂为提高检泵工作质量,实施了检泵井三试压方法,即作业搬上之前试压、洗井后试压、上作业检泵后试压,以利于查找和分析检泵原因,减少无原因检泵井。这一举措,有效延长了油井免修期。 通过扎实有效的工作,截至6月2日,这个厂与去年同期相比油井检泵周期平均延长25天,日恢复产能161吨。 |