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摘要:事 洋设备运行一段时间后出现“水土不服”,导致液化气产量下降。 因 设备底层积液,液相出口是U形弯头,凝液无法顺畅流入低温分离器。 补 集思广益,号召员工提合理建议。更换部分设备,进行技术改造。 果 洋设备成功“手术”后,液化气日产稳..
事 洋设备运行一段时间后出现“水土不服”,导致液化气产量下降。 因 设备底层积液,液相出口是U形弯头,凝液无法顺畅流入低温分离器。 补 集思广益,号召员工提合理建议。更换部分设备,进行技术改造。 果 洋设备成功“手术”后,液化气日产稳定在95吨,增产26个百分点。 随着3S设备安装位置架高、部分设备更换以及去掉液相出口U形弯头后,到6月25日,塔里木油田牙哈作业区液化气日产量稳定在95吨左右,最高日产量达到101吨,与以往相比增产26个百分点。 牙哈作业区汇集群众智慧破解生产难题,让效益始终坐“第一把交椅”。牙哈凝析气田是西气东输的先锋气田,注气压高达52兆帕,很多专家称其“国内仅有、世界少有”,从一开始牙哈凝析气田就把基础管理工作做得扎扎实实。 牙哈凝析油气田是国内第一个引进和使用3S超音速分离工艺技术的油气田。3S超音速分离器与原有的J—T阀分离设备相比较,无活动部件,工艺过程和设备简单,占地面积仅是以前分离设备的1/3,长度也由原有设备的10米缩短到现在的4米,检修工作量小,无废水和废液排出。 可是,这个从国外引进的洋设备刚运转3个月,作业区操作人员就发现一个问题:设备每运行15天左右,就出现低温分离器凝液量降低、液化气产量减少现象,需要切换至以前的J-T阀运行。 技术人员继续跟踪观察,经过对洋设备间歇运行进行统计分析,发现运行期间液化气日均生产73吨,随着环境温度的降低,洋设备与“元老”设备J-T阀分离设备相比没有显现出它的优势。 在吨液必争的情况下,牙哈作业区针对产液量下降问题开展技术革新。生产厂家也派出专家来到现场更换了3S扩散器,以提高其分离效果。但3S扩散器更换运行60天后,再次出现同类问题,同时还出现了乙二醇大量损耗现象。 牙哈作业区针对洋设备频繁出现的问题,在一线员工中开展“每人提一项合理化建议、每人解决一项生产实际问题、每人查找一项事故隐患”活动,激发员工主人翁意识。很快,提高安装位置、改造弯头部位等13条有价值的合理化建议付诸实施。 经过技术人员论证,找到了造成气相带液、分离效果差、乙二醇损耗的两个主要原因:一是3S内部底层有积液,二是3S液相出口U形弯头造成低温分离器无压差,凝液无法顺畅流入低温分离器,造成其在3S液相出口聚集。 在解决无压差液相流动不畅问题时,牙哈作业区将3S安装位置架高到7.5米,并借助今年设备停产检修机会,去掉了液相出口的U形弯头,充分利用液柱压力确保凝液顺利进入低温分离器。 牙哈作业区凝析气处理站副站长侯建民说:“液化气产量的增加,我们不拼投资、不拼产能,依靠的是群众智慧。” 截至6月25日,牙哈凝析气田累计生产液化气1.27万吨,已完成年度指标的46.3%。洋设备成功“手术”后,液化气日产稳定在95吨,最高纪录突破101吨,与以往相比增产26%。 |